某氧化鋁廠渣漿泵在輸送赤泥漿到壩堆場的過程中,,由于受場地等條件限制,沒有冷卻設(shè)施,,泥漿液溫度較高,,若飼料槽液位倒灌高度控制不合理,易使泵產(chǎn)生汽蝕,,造成水泵葉輪,、蝸殼等過流件汽蝕磨損嚴(yán)重,運(yùn)行效率降低,,須經(jīng)常更換過流部件,,給生產(chǎn)運(yùn)行帶來不便,也增加了生產(chǎn)成本,。
渣漿泵運(yùn)行現(xiàn)狀
氧化鋁廠沉降車間使用河北聚洪泵業(yè)3臺(tái)渣漿泵,2臺(tái)運(yùn)行1臺(tái)備用,。泵為低位布置(倒灌使用),,飼料槽高6m,用于將槽中赤泥漿輸送到赤泥壩堆場,。泵的工況參數(shù):型號(hào)100D-A60,,流量Q=
153m/h,揚(yáng)程H:145m,,泵必需汽蝕余量NPSHr=
4.9m,,輸送物料為赤泥漿液,固體含量620g/L,,漿體密度1.41t/m,,漿液溫度80~90℃,。
泵在運(yùn)行過程中,由于漿體溫度高且有浮渣,,蝸殼運(yùn)行10~15d就磨穿,,不能滿足正常生產(chǎn)要求。
渣漿泵汽蝕原因
經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查,,發(fā)現(xiàn)赤泥泵的吸人管路閥門關(guān)不嚴(yán),,有滴水情況。泵人口處膠墊厚3mm,,在高溫高壓運(yùn)行下有擠壓變形破損情況,,產(chǎn)生漏氣現(xiàn)象。察看運(yùn)行記錄,,發(fā)現(xiàn)飼料槽液位高度1.8~3.5m,,赤泥漿液溫度70~95℃,在漿液溫度85℃,,液位倒灌高度1.8m工況下運(yùn)行,,泵振動(dòng)明顯,同時(shí)發(fā)出異常聲響,。解體泵件,,發(fā)現(xiàn)泵蝸殼流道分布大小不均的蜂窩狀傾斜磨蝕坑,坑為光滑狀,,深10~20mm,。
經(jīng)測試,蝸殼的洛氏硬度平均分別為61.4,、62.7,、61.8,用光譜分析儀測試蝸殼的化學(xué)成分,。C,、S、Mn,、P,、Si、Cr元素的含量均在范圍內(nèi),,說明泵過流件鑄造質(zhì)量及熱處理工藝沒有問題,,可排除泵過流件質(zhì)量問題。泵過流件使用壽命短因素很多,,如泵的轉(zhuǎn)速高,、輸送物料的硬度大、漿體濃度大,、汽蝕影響等,,其中汽蝕是泵過流件損壞過早的主要原因之一,。分析初步判定該泵運(yùn)行中存在汽蝕現(xiàn)象。
泵在運(yùn)行中,,漿體溫度升高使水的飽和蒸汽壓力變大,,當(dāng)葉輪進(jìn)口低壓區(qū)的壓力等于或小于該溫度下的水的飽和蒸汽壓力時(shí),氣泡急劇縮小以至破裂,,液體質(zhì)點(diǎn)以很高的速度填充孔穴,,瞬間才產(chǎn)生強(qiáng)烈的水擊作用,以很高的沖擊頻率打擊金屬表面,,沖擊應(yīng)力可達(dá)到幾十到幾百兆帕,,金屬表面承受著每秒數(shù)萬次的局部水錘作用,經(jīng)過一段時(shí)期后,,金屬就產(chǎn)生疲勞,,金屬表面開始呈蜂窩狀,隨之應(yīng)力更加集中,,使泵體金屬層剝離,,出現(xiàn)裂縫和剝落,嚴(yán)重時(shí)將蝸殼外壁擊穿,。
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